銀光集團(tuán)一氧化碳回收項目實現(xiàn)降耗減排 預(yù)計年創(chuàng)效900余萬元
編輯:王軍 信息來源: 西e網(wǎng)—白銀新聞網(wǎng)發(fā)布時間:2019-7-2
中國兵器工業(yè)集團(tuán)北化研究院集團(tuán)甘肅銀光化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司一氧化碳回收項目自5月21日一次投料試車以來,一氧化碳尾氣回收量為400千克/小時,解決了TDI生產(chǎn)線一氧化碳浪費(fèi)難題,降低了焦炭、堿液等原材料消耗,減少了二氧化碳尾氣排放,預(yù)計年創(chuàng)效達(dá)900余萬元。
TDI生產(chǎn)線有2套光氣合成裝置,為保證氯氣完全反應(yīng),一氧化碳為過量投料,光氣合成裝置尾氣中含有部分未反應(yīng)的一氧化碳。2018年,隨著TDI產(chǎn)能的提升,大量一氧化碳通過火炬焚燒后排放,既增加環(huán)保負(fù)擔(dān),又造成資源浪費(fèi),使一氧化碳消耗居高不下,導(dǎo)致焦炭消耗升高。
為回收利用一氧化碳尾氣,進(jìn)一步挖潛降耗減排,銀光集團(tuán)先后通過發(fā)布“賽馬”課題、組建“三結(jié)合”改善團(tuán)隊、開展“黨員創(chuàng)新工程”等活動,廣泛征集合理化建議,不斷完善一氧化碳回收工藝技術(shù)方案。該項目借助企業(yè)成熟的光氣合成平臺,于2018年底完成自主設(shè)計,利舊原有設(shè)備實施改造,今年年初完成初步建設(shè)。企業(yè)及時組織項目單機(jī)、聯(lián)動試車,壓力容器、壓力管道注冊等工作。5月21日,該項目一次投料成功。運(yùn)行初期,先接收一套光氣合成單元一氧化碳尾氣,技術(shù)人員優(yōu)化工藝控制,解決運(yùn)行過程中遇到的各類問題,逐步提高一氧化碳回收量。6月4日,一氧化碳回收項目達(dá)到接收兩套光氣合成單元一氧化碳尾氣的條件,生產(chǎn)線負(fù)荷達(dá)到設(shè)計要求。截至6月25日,累計生產(chǎn)光氣680余噸,回收一氧化碳190余噸。
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